氮化硅鐵能被應用在煉鋼工業中的原因
氮化硅鐵在高爐炮泥中得到普遍應用,明顯改善了炮泥的堵塞性能,滿足了高爐出鐵的需要,成為現代化高爐炮泥不可或缺的成分。另外,在鐵溝材料中加入少量氮化硅鐵,大幅度提高鐵溝的通鐵量。日本上世紀70年代開始使用氮化硅鐵。
應用氮化硅鐵的時間較短,在炮泥中加入氮化硅,改善炮泥的性能,滿足寶鋼煉鐵的需要。其他鋼廠基本上使用氮化硅。氮化硅的銷售價格約為氮化硅的銷售價格的一半,另外,在使用性能上兩者幾乎接近。近年來,重點鋼鐵企業2000M3以上的高爐堵口炮泥基本使用氮化硅鐵。添加氮化硅鐵的炮泥很好地滿足了高爐的需要,使高爐出鐵次數從18次普遍下降到12次,低下降到6次。炮泥消耗量由1.2kg/噸鐵降至0.5kg/噸鐵。氮化硅鐵的生產過程以硅鐵為原始重量,生產含氮30%合格產品的總重量為50%(即30%氮+2.5%氧+1%結合劑殘留)。計算鋁、鈣含量分別為1.33%、1%。標準中鋁鈣的上限給出值為1.5%和1%。氮化硅鐵的生產過程是高溫過程,本身不含水分。在成品加工過程中,合格的產品必須密封包裝,防止大氣中的水分吸附,特別是在中國南方。因為氮化硅鐵粉一般用于非水結合的耐火材料。標準規定H2O<0.1%。